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新聞資訊

主營(yíng):旋轉蒸發(fā)器,玻璃反應釜,雙層玻璃反應釜

玻璃反應釜磨損的防治分析

發(fā)表時(shí)間:2017-08-02      點(diǎn)擊次數:4078

   近年來(lái),濕法生產(chǎn)泡花堿(玻璃)使用的反應釜,趨向大型化,基本連續生產(chǎn)。因釜內有石英砂、燒堿、蒸汽等介質(zhì),并帶有攪拌裝置,釜內沖刷磨損非常嚴重,一般每 2—3年需對筒體中磨損嚴重部位進(jìn)行修理。有些玻璃反應釜僅使用幾年就需更換,特別是一些大型反應釜磨損更嚴重,不價(jià)值萬(wàn)元的設備報廢,有的還危及安全。1993年 9月,某廠(chǎng)一臺玻璃反應釜的入孔角焊縫在正常使用中突然開(kāi)裂而造成報廢,嚴重影響了生產(chǎn)。該玻璃反應釜為 1986 年 l2月制造 ,設計資料齊全,制造質(zhì)量較好,其設計壓力為 0.78MPa,直徑 1800mm,高4600mm,釜內三攪拌器轉速 8Or/min,壁厚20mm,腐蝕裕量3mm ,材質(zhì)20g;裂開(kāi)部位在孔接管側面,沿角焊焊趾方向長(cháng)200mm。由于處理及時(shí),造成其它損失 。因此有必要對水玻璃反瘦釜的磨損問(wèn)題進(jìn)行討論,以引起同行的共識。

 

    玻璃反應釜概況及磨損情況

 

1、設備及磨損

 

玻璃反應釜工作壓力 0、7—0.8MPa,溫度 170℃左右,攪拌轉速 80r/min,體積2一l2㎡。,在上封頭和下筒體設有孔。新釜投用一段時(shí)間后,釜體即有磨損。第二攪拌葉以下部位是嚴重磨損區域,下封頭和簡(jiǎn)體下部減薄較嚴重,在攪拌軸支與簡(jiǎn)體連接部位以及孔附近等,石英砂易形成旋渦,使用二年后,這些部位太多出現深5一7mm的凹坑,面積形狀不一,有的甚至出現穿孔料,無(wú)法繼續生產(chǎn)。另外,筒體、封頭的縱、環(huán)焊縫也易現條狀溝槽,深3—5mm,形似咬邊。因為上述部位易出現應力集中,不進(jìn)行修理是無(wú)法繼續使用的。

 

    釜內物料的反應為

    NSiO2+2mNaOH→mNa2O ·nSiO2+mH2O

 

    2、原因分析

 

    徐州市許多廠(chǎng)家的玻璃反應釜都存在嚴重磨損,我們對上述出現孔開(kāi)裂的玻璃反應釜進(jìn)行了檢驗和分析。經(jīng)檢驗發(fā)現,該釜下半部簡(jiǎn)體剩余壁厚 1l~I2mm,孔附近僅 8.0-9.0mm,孔接管外 80mm范圍內平均約4.5mm (原設計 10mm),開(kāi)裂處僅為2.0mm。經(jīng)查閱設計資料和實(shí)際計算得知,簡(jiǎn)體計算壁厚為 6mm,接管計算壁厚 2.2mm,腐蝕裕量3mm,而簡(jiǎn)體原壁厚 20mm,接管壁厚 10mm,顯然給磨損留下了很余量。我們認為,該玻璃反應釜入孔角焊縫開(kāi)裂的原因是開(kāi)孔補強不足和接管強度不足。開(kāi)裂斷口處接管壁厚僅2.0mm,附近的接管壁厚也僅為2.0mm左右,小于計算厚度 2.2mm,這僅是原因之一;另一原因是開(kāi)孔附近大面積減薄造成的開(kāi)孔補強不足。該玻璃反應釜實(shí)際厚度20mm,遠大于計算厚度加腐蝕余量,采用整體補強。經(jīng)計算,其簡(jiǎn)體、接管和焊縫多余金屬提供的補強面積為 5676m㎡ ,大于開(kāi)孔應需強的面積3096m㎡ ;使用7年后,由于壁厚減薄,簡(jiǎn)體、接管和焊縫所提供的多余金屬的補強面積僅為1503m㎡。遠小于需補強的面積。

 

    由于原玻璃反應釜壁厚余量大,對開(kāi)孔有補強作用,故該廠(chǎng)在使用中忽視了開(kāi)孔部位的檢查,盡管發(fā)現磨損嚴重,但僅按有關(guān)標準對簡(jiǎn)體壁厚進(jìn)行校核,并未校核開(kāi)孔補強處。入孔附近的壁厚減薄,最終導致補強嚴重不足,開(kāi)孔處的應力集中不能限制在安全范圍內,加之接管壁厚小于計算值,材料屈,沿著(zhù)強度最弱的角焊縫焊趾部位開(kāi)裂。

 

    設計中應考慮的問(wèn)題

 

    上述玻璃反應釜使用幾年就損壞了,從設計角度來(lái)看,簡(jiǎn)體壁厚余量大并未對延長(cháng)使用周期起到太大作用。近年來(lái),有的同規格玻璃反應釜壁厚值 25mm,效果并不盡如人意。顯然,一味增加壁厚并不是解決磨問(wèn)題的好辦法。我們認為,設計中應注意以下問(wèn)題:

 

    (1)設計中腐蝕余量的選取要有依據。在泡花堿生產(chǎn)中,磨損的原因多,如石英砂的顆粒太小,攪拌的布置、攪拌轉速,以及釜的內徑等。在設計中,一成不變地選取腐蝕余量,乏依據。我們發(fā)現,各種玻璃反應釜磨損情況不盡一致,影響最大的周素是石英砂顆粒大小、攪拌器形式及沖刷線(xiàn)速度,而接管、支承、焊縫部位磨損就更復雜了。此在設計時(shí),要針對情況,選取壁厚。可采用簡(jiǎn)體下部加大壁厚舶方法,但過(guò)渡段的長(cháng)度要大于國標GB150-89規定的數值。

 

    (2)設計時(shí)應采用加大接管壁厚的補強方法。接壁厚加大,可在保證補強需要的同時(shí),提高接管強度,充分利用筒體剩壁厚。要注意的是不能采用內接管,困為石英砂易在此處形成旋渦,加劇此處筒的磨摜,內伸的接管建議磨去伸部分。如果采用整體補強,則設計單位應在圖紙或資料中提供開(kāi)孔強韻設計計算,便于使用單位掌握開(kāi)孔強的情況。

 

    (3)入孔等布置要合理。入孔要避開(kāi)攪拌葉部位,縱、環(huán)縫也應避開(kāi)攪拌葉部位,并在圖紙中要求將焊縫磨平。內部的進(jìn)、出料管距筒壁不能太近,防止對簡(jiǎn)體及料管的磨損加大。

 

    使用中的對策和建議

 

    相同工況的玻璃反應釜磨損情況不盡相同,除了結構設計方面的問(wèn)題外,使用、維護和管理當也是磨損嚴重的原因之一。我們經(jīng)過(guò)調查和分析,采取了一些防止磨損的措施,取得了比較好的效果。

    (1)加強運行管理,定期進(jìn)行檢驗。上例中的玻璃反應釜損壞的主要原因是嚴重磨損引起開(kāi)孔處補強不足,使用單位要加強運行管理,加強釜體下部的測厚檢驗,特別是檢查開(kāi)孔附近的壁厚減薄情況。強度校核時(shí)不僅要校核簡(jiǎn)體和封頭強度,更要校核開(kāi)孔補強處,不能認為開(kāi)孔補強問(wèn)題在設計時(shí)已經(jīng)考慮過(guò),使用中可以不校核,因為玻璃反應釜有嚴重磨損,補強情況是變化的。

 

    應該按照有關(guān)規程,定期邀請專(zhuān)業(yè)檢驗單位對玻璃反應釜進(jìn)行檢驗,對危及安全的缺陷,及時(shí)發(fā)現和處理,消除隱患,保證安全運行。

 

    (2)改變工藝條件。根據經(jīng)驗,粗砂的磨損要大的多,因此,在工藝條件允許下,盡可能選用細石英砂。另外,在布置工藝管線(xiàn)時(shí),每個(gè)玻璃反應釜都應有回配砂管路,即每個(gè)釜均有機會(huì )作回配玻璃反應釜 (回配砂要細得多),使各釜的磨損比較均勻一致 。

 

    (3)采用相應的減少磨損方法。比較有效的方法是降低攪拌轉速和改變攪拌方向。攪拌轉速大,沖刷線(xiàn)速度就大,對容器的磨損就嚴重。實(shí)踐證明,可將攪拌轉速由80r/min降低至40r/min,轉速減半,釜內物料反應時(shí)間并不需要增加一倍,對于使用時(shí)間較長(cháng)的玻璃反應釜,降低轉速是減少磨損的好措施。

 

    釜內各部位的磨損很不均勻,在易形成旋渦和受攪拌正面沖刷的部位比較嚴重,比如入孔兩側的壁厚減薄就很不一致 通過(guò)經(jīng)常改變攪拌旋轉方向,使開(kāi)孔處各部位均勻減薄,防止單一部位嚴重磨損,可延長(cháng)釜的使用壽命。

 

    (4)改變釜內結構。攪拌葉對應部位磨損比較嚴重,如果此區域有焊縫,則對焊縫損傷很大,往往在焊縫兩側形成很深的溝槽。針對這種情況,我們在新釜投用前,將攪拌葉位置的焊縫磨平,設置一環(huán)形襯板,與簡(jiǎn)體緊貼,上、下各布置六個(gè)角鐵一螺栓連接裝置,襯板寬500mm,厚3mm。經(jīng)常檢查螺栓連接是否牢固,以防襯板落下,影響攪拌。檢驗時(shí)應拆下襯板,檢查簡(jiǎn)體磨損情況。

 

    攪拌軸的支架,一般每半年更換一次位置,將原支架去除后,打磨至與簡(jiǎn)體平齊。

 

    玻璃反應釜由于工況特殊,磨損問(wèn)題目前尚無(wú)更好的解決方法,一些單位采取上述措施后,磨損減輕,使用周期延長(cháng),安全狀況改善。有關(guān)研究、設計、使用單位應進(jìn)一步采取措施,從生產(chǎn)工藝、設計、維護等方面有所改進(jìn),使其安全經(jīng)濟地運行。

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